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每天處理10噸一體化污水處理裝置
  • 發布日期:2019-09-28      瀏覽次數:1089
    • 每天處理10噸一體化污水處理裝置

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      在活性污泥法城鎮污水處理廠日常運行管理中,常易出現污泥上浮、活性污泥不增長或減少、產生大量泡沫等問題。這些問題的出現往往反映了曝氣池的運行出了問題,若得不到及時的解決,將直接影響系統的處理效果,甚至直接導致處理系統的失敗。所以,研究解決常見問題的對策,對污水處理廠的日常運行管理至關重要。
      1常見問題產生的原因
      活性污泥法污水處理廠運行管理中可能出現的問題較多,但較常出現的有污泥上浮,活性污泥不增長或減少,曝氣池產生大量泡沫這3類,其出現的原因又不盡相同。
      污泥上浮產生的原因
      在活性污泥法的二沉池中,比較容易產生污泥沉降性能不好,大部分污泥不沉淀而隨水流出,或者成塊從池下部浮起而隨水漂走,極大地影響了出水的水質。這種現象的產生既有管理上的原因,也有設計考慮不周的原因。
      從操作管理方面考慮,二沉池污泥上浮的原因主要有3種:污泥膨脹、污泥脫氮上浮和污泥腐化。
      污泥膨脹
      正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。當活性污泥變質時,污泥含水率上升,體積膨脹,不易沉淀,二沉池澄清液減少,此即污泥膨脹。污泥膨脹主要是由于大量絲狀細菌(特別是球衣細菌)在污泥內繁殖,使泥塊松散,密度降低所致;也有由真菌的大量繁殖引起的污泥膨脹。


      與菌膠團相比,絲狀菌和真菌生長時需要更多的碳素,而對氮、磷的要求則較低。在對氧的要求方面,菌膠團要求較多的氧(一般至少0.5mg/L)才能很好地生長;而真菌和絲狀菌(如球衣菌)在微氧(低于0.1mg/L)環境中也能較好地生長。所以,在氧量不足時,菌膠團將減少而絲狀菌、真菌則會大量繁殖。對毒物(如氯)的抵抗力,絲狀菌不如菌膠團。另外,菌膠團生長適宜的pH值范圍為6~8,而真菌則在pH值4.5~6.5之間生長良好,所以pH值稍低時,菌膠團生長將受到抑制,而真菌的數量則可能大為增加。根據我國某污水廠的運行經驗,絲狀菌在高溫季節宜于生長繁殖,當夏季水溫在75℃以上時,常發生污泥膨脹;而在水溫降低時,膨脹發生的次數減少。因此,廢水中碳水化合物較多,溶解氧不足,缺乏氮、磷等營養物,水溫高,pH值較低等都易引起污泥膨脹。
      污泥脫氮上浮
      當曝氣時間較長或曝氣量較大時,在曝氣池中將會發生高度硝化作用而使混合液中含有較多的硝酸鹽(尤其當進水中含有較多的氮化物時),此時,二沉池可能發生反硝化而使污泥上浮。有試驗表明,若使硝酸鹽含量較高的混合液靜止沉淀,在開始的22min~90min內污泥沉降較好,再以后則會發現由于反硝化作用而產生氮氣,在污泥中形成小氣泡,使污泥比重降低,整塊上升,浮至水面。在例行的污泥沉降比試驗中,由于只關注污泥30min的沉降性能,所以往往忽略污泥中可能發生的反硝化作用。
      污泥腐化
      若曝氣量過小,污水在二沉池的停留時間較長或二沉池排泥不暢,二沉池可能由于缺氧而腐化,即污泥發生厭氧分解,產生大量氣體,終使污泥上升。
      此外,除上述操作管理方面的原因外,構筑物設計不合理也會引起污泥上浮。如對曝氣和沉淀合建的構筑物,往往會有以下兩點原因會導致污泥上浮:一是污泥回流縫太大,沉淀區液體受曝氣區攪拌的影響,產生波動,同時大量微氣泡從回流縫竄出,攜帶污泥上升。二是導流室斷面太小,氣水分離效果較差,影響污泥沉淀。
      活性污泥不增長或減少在活性污泥法污水處理廠的運行管理中,有時會發生污泥不增長或減少的現象,其主要原因可能有:第yi,污泥由于上浮而隨水流出。第二,活性污泥所需養料不足,尤其是進水中的有機物含量少。
      泡沫問題
      在活性污泥法污水處理廠的運行管理中,有時會發現曝氣池中產生大量泡沫,其主要原因可能是由于進水中含有大量合成洗滌劑或其他氣泡物質。泡沫的大量產生,會給污水廠的日常操作管理帶來諸如影響操作環境,帶走污泥等困難;當采用機械表面曝氣時,大量的泡沫還會影響曝氣葉輪的充氧能力。
      常見問題的技術對策
      克服上述問題,首先必須加強操作管理,力求嚴格規范操作,科學管理,盡可能做到預防措施到位,避免問題的出現;在此基礎上還要做到當出現問題后,立即分析原因,及時正確地加以解決,避免對污水廠的正常生產造成損失。


      控制污泥上浮的技術對策
      污泥膨脹
      預防絲狀菌性污泥膨脹可采取以下一些措施:一是結合進水濃度和處理效果,變更曝氣量,使有機物和曝氣量維持適當的比例。二是嚴格控制排泥量和排泥時間。
      抑制絲狀菌性污泥膨脹可采取以下一些措施:一是加強曝氣,使廢水中保持足夠的溶解氧(一般不少于1mg/L~2mg/L)。二是若進水中含有工業廢水,則可能引起C/N比的失調。此時,可根據水質適當投加氮化物或磷化物。三是在回流污泥中投加漂白粉或ye氯以消除絲狀菌,加氯量可按干污泥質量的0.3%~0.6%投加考慮。四是調整pH值。
      污泥脫氮上浮
      防止污泥脫氮上浮的措施如下:一是增加污泥回流量或及時排泥,以減少二沉池中的污泥量。二是減少曝氣量或縮短曝氣時間,以減弱硝化作用。三是減少二沉池進水量,以減少二沉池的污泥量。

      每天處理10噸一體化污水處理裝置活性污泥不增長或減少的解決辦法
      解決活性污泥不增長或減少有以下3種辦法:第yi,提高污泥沉淀效率,防止污泥隨水流出。第二,加大進水量或投加營養物。第三,若營養物少,則可減少曝氣量,否則將可能引起污泥的“過氧化”;若營養物多,則可加大曝氣量,使活性污泥快速增長。
      控制泡沫的措施
      控制泡沫問題可采取如下措施:第yi,用自來水或處理后的出水噴灑曝氣池水面。此法效果較好,價格低廉又易于操作,被廣泛采用。但采用自來水時,浪費水資源,采用處理后出水時,影響操作環境。第二,投加消泡劑,如柴油、煤油等。此法效果也較好,可采用廢機油等,價格低廉,但投量較多時將污染水體。從節約油量、減少油類物質進入水體造成污染的角度考慮,應慎用此法。第三,增加曝氣池中活性污泥的濃度。此法是控制泡沫大量產生的有效的治本之法,但在實際運行中可能沒有足夠的回流污泥以加大曝氣池的污泥濃度。

      MSBR的操作步驟
      在每半個運行周期中,主曝氣格連續曝氣,序批處理格中的一個作為澄清池(相當于普通活性污泥法的二沉池作用),另一個序批處理格則進行以下一系列操作步驟,如圖2所示。
      步驟1:原水與循環液混合,進行缺氧攪拌。在這半個周期的開始,原水進入序批處理格,與被控制回到主曝氣格的回流液混合。在缺氧和豐富的硝化態氮條件下,序批處理格內的兼性反硝化菌利用硝酸鹽和亞硝酸鹽作為電子受體,以原水及內源呼吸所釋放的有機碳作為碳源,進行無氧呼吸代謝。由于初期序批處理格內MLSS濃度高,硝化態氮濃度較高,因此碳源成為反硝化速率的限制條件。隨著原水的加入,有機碳的濃度增加,提高了反硝化的速率。來自曝氣格和序批格原有的硝態氮經反硝化得以去除。另外,該階段運行也是序批處理格中較高濃度的污泥向曝氣格回流的過程,以提高曝氣格中的污泥濃度。
      步驟2:部分原水和循環液混合,進行缺氧攪拌。隨著步驟1中原水的不斷進入,序批處理格內有機物和氨氮的濃度逐漸增加。為阻止在序批處理格內有機物和氨氮的過分增加,原水分別流入序批處理格和主曝氣格。使序批處理格內維持一個適當的有機碳水平,以利于反硝化的進行。混合液通過循環,繼續使序批處理格原來積聚的MLSS向主曝氣格內流動。
      步驟3:序批格停止進原水,循環液繼續缺氧攪拌。此后中斷進入序批處理格的原水。原水在剩下的操作中,直接進入主曝氣格。這使得主曝氣格降解大量有機碳,并減弱微生物的好氧內源呼吸。序批處理格利用循環液中殘留的有機物作為電子供體,以硝化態氮作電子受體,繼續進行缺氧反硝化。由于有機碳源的減少,缺氧內源呼吸的速率將提高。來自主曝氣格的混合液具有較低的有機物和MLSS濃度。經循環,把序批處理格內的殘余有機物和活性污泥推入主曝氣格,在此進行曝氣反應降解有機物,并維持物質平衡。

      步驟4:曝氣,并繼續循環。進行曝氣,降低初進水所殘余的有機碳、有機氮和氨氮,以及來自主曝氣格未被降解的有機物和內源呼吸釋放的氨氮,并吹脫在前面缺氧階段產生的截留在混合液中的氮氣。連續的循環增加了主曝氣格內的微生物量,同時進一步降低序批處理格中的懸浮固體,降低了MLSS濃度,有利于其在下半個周期中作為澄清池時,減少污泥量以提高沉淀池的效率。
      步驟5:停止循環,延時曝氣。為進一步降低序批處理格內的有機物和氮濃度,減少剩余的氮氣泡,采用延時曝氣。這步是在沒有循環,沒有進出流量的隔離狀態下進行。延時曝氣使序批處理格中的BOD5和TKN達到處理的要求水平。
      步驟6:靜置沉淀。延時曝氣停止后,在隔離狀態下,開始靜置沉淀,使活性污泥與上清液有效分離,為下半個周期作為澄清池出水做準備。沉淀開始時,由于仍存在剩余的溶解氧,沉淀污泥中的硝化菌繼續硝化殘余的氨,而好氧微生物繼續進行好氧內源呼吸。當混合液中氧減少到一定程度時,兼性菌開始利用硝化態氮作為電子受體進行缺氧內源呼吸,進行程度較低的反硝化作用。在整個半周期過程中,此時序批處理格中上清液的BOD、TKN、氨、硝酸鹽、亞硝酸鹽的濃度低,懸浮固體總量也少,因此該序批處理格在下半個周期作為沉淀池,其出水質量是可靠的。在這一步,可以從交替序批處理格中排放剩余污泥。第二個半周期:步驟6的結束標志著處理運行的下半個循環操作開始。通過兩個半周期,改變交替序批處理格的操作形式。第二個半周期與第yi個半周期的6個操作步驟相同。

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